氯堿化工中不論采用那種工藝方法制堿,都在所難免會碰到一個令人討厭的產(chǎn)物——氯氣,也正是由于氯氣的存在使得燒堿的產(chǎn)量增加受到限制。氯氣的物化性質決定了它很輕易被液化,將氯氣液化不失為氯氣處理的一種手段,液氯較之氣態(tài)氯更便于儲存和運輸。
而氯氣在諸如在產(chǎn)業(yè)合成纖維、制藥業(yè)、皮革業(yè)、造紙業(yè)、印染業(yè)以及醫(yī)院、自來水的消毒,石油、電力、洗滌劑等的廣泛應用,也大多是采用液氯鋼瓶運輸使用的。液氯鶴管的充裝操縱不當使其毒性擴散,而倍受關注。
一、工藝流程簡介
我名揚公司液氯鶴管生產(chǎn)采用低壓法生產(chǎn)工藝,氯氫工序送來的干燥氯氣進進列管式液化器,與-35℃氯化鈣鹽水進行熱交換,使氯氣低溫液化,液氯鶴管從液化器底部流進液氯貯槽或汽化器內,未被液化的尾氣從液化器頂部回氯氫尾氯分配臺。液氯鶴管的充裝采用汽化器加壓的方法將貯槽內的液氯壓出,經(jīng)稱重計量壓進液氯鋼瓶進行包裝。鋼瓶包裝到規(guī)定的充裝重量后,包裝管線內的液氯被抽至次鈉吸收。
二、題目的提出
隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的逐年擴大,液氯鶴管生產(chǎn)壓力也在進步。原有4臺充裝設備增至6臺,操縱職員的勞動強度有所增加。為確保充裝過程嚴格受控不出現(xiàn)超裝的現(xiàn)象,操縱職員的數(shù)目相應增加。但由于充裝的控制是由操縱職員人工讀取6臺電子地上衡顯示儀表的讀數(shù),判定手動截止閥封閉與開啟,充裝重量的控制精度不高,超裝難免,給安全生產(chǎn)帶來隱患。
三、液氯鶴管充裝自動控制系統(tǒng)的結構及工作原理
控制系統(tǒng)結構框圖如上,液氯鶴管充裝的自動控制是通過PLC控制器對檢測到的電子稱重量信號與給定重量比較后,控制氣動閥的開啟和封閉來達到對液氯鋼瓶充裝的自動控制。
具體控制過程是,將待充裝的空鋼瓶放置于電子稱上,電子稱二次儀表顯示出空瓶重量并將重量以4~20mA DC信號傳送至PLC控制器,相同重量就會在與PLC通過通訊線連接的LCD觸摸屏上顯示。操縱職員將需要充裝的重量通過觸摸屏輸進確認無誤后點擊“開”,相應氣動切斷閥打開,開始充裝。當空瓶加充裝量到達設定值時,PLC自動輸出使得氣動閥封閉完成整個充裝過程。
在此控制系統(tǒng)中設有手動/自動切換裝置,工藝操縱職員可根據(jù)現(xiàn)場實際情況選擇控制方式。另還可以輸出音響提示,提示操縱職員充裝結束或充裝異常,方便操縱職員及時發(fā)現(xiàn)和解決題目。
四、優(yōu)點及建議
PLC控制簡單并且由于測點未幾一般S7_200就可以滿足控制要求。液氯鶴管充裝在大多數(shù)的企業(yè)都會配套電子稱和電子稱顯示儀表,而顯示儀表大多都具有4~20mA DC輸出的功能,直接接進PLC就可以了,無需新增過多中間轉換環(huán)節(jié)。相對而言氣動切斷閥的選型考慮的東西要多一點,但依據(jù)液氯工序工藝控制要求氯中含水量≤0.04%腐蝕性已不強,只需要對低溫情況和泄漏等級加以考慮就可以了,投進也不會太大,卻能收到不錯的控制效果。建議與PLC控制系統(tǒng)同時配套UPS不中斷電源,以防系統(tǒng)忽然失電氣動閥封閉對整個液氯鶴管系統(tǒng)正常生產(chǎn)產(chǎn)生影響。
五、結語
通過對液氯鶴管充裝的自動控制,降低了操縱職員的勞動強度,進步了充裝精度,大大降低了出現(xiàn)超裝的可能,為整個生產(chǎn)裝置的安全、平穩(wěn)、可靠運行提供保障。
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